瞄準“痛點”,精準“開方”,消除有限空間創新改善

5月31日,在上汽集團安監部舉辦的安全生產技術改進成果評審會上,青島發動機工廠提報的《一種消除有限空間的創新和改善》專案,經過現場講述、評審,專案最終榮獲三等獎。

瞄準“痛點”,精準“開方”,消除有限空間創新改善

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聚焦安全風險,良策破解難題

青島發動機工廠機加工車間缸蓋預清洗機為有限空間,內部空間狹窄、結構複雜、通風不良,每次換型切換7個工位14個定位銷位置,換型耗時長達2小時,人員在內部換型作業時存在碰傷、窒息等安全風險,成為了困擾青島發動機工廠機加工車間十多年的一道難題。

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圖 01

改善前的有限空間

為了消除安全風險,預防事故,保障員工身體健康,青島發動機創新工作室聯合機加工缸蓋團隊成立攻關小組,針對痛點問題開展頭腦風暴,透過對缸蓋工藝、裝置定位、零件形態深入研究,提出多種方案並確定最佳方案為自主研製清洗機複合定位裝置。

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圖 02

清洗機新型複合定位裝置模型圖

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瞄準“痛點”,精準“開方”

亮出自主加工“真功夫”

確定最佳方案後,團隊成員利用缸蓋兩機型落座重合點及互不干涉點,自主研製了1個新型橢圓定位銷+4個定位塊的缸蓋清洗機複合定位裝置,透過複合定位裝置,相容定位清洗,並限制工件自由度,代替原有的“一面兩銷”定位。整個研發製造過程均由團隊自主完成,包括圖紙設計、加工樣件、安裝除錯到最後批次加工,共輸出圖紙4套、自主加工零件120件、製作15套複合定位裝置,僅投入300元材料費,年節約效益約17萬元,真正取代了人員進入有限空間的作業,降低安全風險。

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瞄準“痛點”,精準“開方”,消除有限空間創新改善

加工橢圓定位銷和定位 塊

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踐行950精神,實現從0到1的突破

自主研製橢圓型定位銷及複合定位裝置已申報國家專利,實現了從0到1的突破,透過複合定位裝置取代了人工進入有限空間的換型操作,風險D值由84分降低至2分;換型僅需切換清洗程式,時間從120分鐘降低至10分鐘以內,換型效率提高91。6%;複合定位裝置結構巧妙、製造成本低、定位精度高且執行穩定並推廣至其它基地。

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安裝除錯、機型落座定位

瞄準“痛點”,精準“開方”,消除有限空間創新改善

在整個研製和過程中,始終貫徹以消除取代,把安全風險降低至最低,以及低成本的設計理念,在條件不足的背景下,他們不等不靠不要,挑戰了低成本極限,將不可能變為現實,用實際行動詮釋和踐行了950精神,為現場改善孵化工作開拓了新的領域,為以後更多的從0到1奠定了良好的基礎。

改善模擬

瞄準“痛點”,精準“開方”,消除有限空間創新改善

在不斷實踐和探索中,青島發動機工廠將不斷找準新方向,謀求新方法,開拓新思路,不斷深入現場改善改進,朝著智慧化、少人化的精益目標不斷邁進。

END

投稿 | 青島分公司

作者 | 發動機工廠 孫坤軍

編輯 | 盧暖暖

稽核 | 張全功 譚跳

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