銑床改數控收多少錢合適?

原機床為三軸數控銑床,學校教學機。系統是FAGOR,外帶一omron PLC,系統自帶工作臺升降,啟動裝卸刀具。客戶自己購買阿爾法特1000MDC,外帶三軸伺服及各種連線線,本人負責將系統替換即可。原系統

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系統正面

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系統背面

系統控制箱:

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三軸及主軸部分

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電源 冷卻 工作臺等

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電源部分

PLC部分忘拍了。

原裝置沒有圖紙,而且客戶對此裝置不太熟悉。只知道工作臺升降,氣動裝卸刀,冷卻等功能,太具體也就不清楚了。裝置圖紙也不可能找到了,只能邊拆邊研究。

首先將系統

後邊的所有線拆除,系統卸掉。因為換新系統,這些線應該大部分不會有用。

然後將這部分線能拆掉的都拆掉。最後剩了一些限位開關的線,還有升降臺操作按鈕之類的。將三軸直流伺服驅動器拆除,變壓器拆掉,一堆中間繼電器拆掉,變頻器保留。兩配電櫃之間沒有用的過橋線拆掉。按道理此時跟系統無關的控制功能應該能保留。於是上電測試,升降臺功能完好,氣動裝卸功能完好。

接下來就是將新系統與伺服等安裝連線即可。

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按照系統圖,各部分連線。原系統裡主軸變頻器有正反轉,經過系統擴充套件板將正反轉節點,0-10V調速,變頻報警訊號連線。擴充套件板還有三軸的正負限位訊號,考慮到原開關線有公共線,無法串聯,只能改限位開關為常開點(系統限位L+,0,L-,0)然後並聯使用。系統伺服用的絕對值編碼器,廠家說可以不用硬限位,考慮到安全,還是加上吧。主軸跟各軸連線完畢,可以上電了。首先將伺服驅動器通訊地址設定一下,XYZ分別為1,2,3。然後將系統雜類引數裡相關引數按照系統說明書一 一設定,包含限位開關的常開常閉,急停開關,報警開關,0點等各量按照實際情況設定。等各種報警沒有了,XYZ軸就可以手動試驗了。等都調整動後,調整各伺服驅動器,使運動方向匹配。然後就是設定電子齒輪比等引數。包含反向補償等引數。設定好後,三軸基本引數設定完畢。然後就是主軸了,給個速度看變頻器頻率是否改變,然後手動試驗正反轉。有動作後,修改軸類引數裡主軸轉速,一直達到最高轉速50HZ,主軸引數除錯完畢。在試機過程中發現主軸有制動,各種查電路,最後在一接觸器上找到了控制點。此接觸器由PLC控制,按現在情況應該由系統控制,考慮到現有系統沒提供此功能,只好改系統PLC程式,將主軸停止功能移植到潤滑功能上(潤滑不用)。反覆試驗,沒問題,制動問題解決。後來又將冷卻功能接入系統。此時系統基本除錯結束,剩下就是各種加工引數設定了,這不是我強項,由客戶自己解決了。

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歷時4天,改造完成,大家說收他多少錢合適呢?