【衝刺166駐線供應商】攻瓶頸,克難題,多幹300套,老韓有“套路”

在166衝鋒的路上,容不得任何一個夥伴掉落,青島分公司提前策劃佈局,派出優秀的工段長、專家走近供應商生產一線。在166工程的號召下,青島塗裝車間優秀工段長韓業亭再出發,作為供應商駐廠段長前往正菱座椅廠。

作為一名基層老段長,他在生產管理方面有著豐富的經驗,從2019年起,他多次帶隊前往供應商支援生產,是我們眼中的“外派專家”,也被我們親切的稱為“老韓”。

【衝刺166駐線供應商】攻瓶頸,克難題,多幹300套,老韓有“套路”

抓佈局、抓人員 ,“老韓”解決產能瓶頸

初來正菱座椅廠第一天,他就快速進入工作狀態。為了166專案,需要供應商達到與主機廠相配的產能,但是供應商現狀只有500套每天生產能力。

“有難點、有瓶頸不可怕,可怕的沒有行動”。老韓和供應商夥伴分析現狀,找到關鍵問題,N300P/PS和N350P/PS所有的前排座椅均在一條生產線上生產,品種多、效率低。針對此問題,

為了減少品種切換帶來的浪費,重新啟動前排B線,使得N300P/P在A線生產、N350P/PS在B線生產。單線單品種生產,消除多品種座椅混線生產的情況。

【衝刺166駐線供應商】攻瓶頸,克難題,多幹300套,老韓有“套路”

一波未平一波又起,在解決了生產線的問題,接著面臨人員的問題。供應商人員更換頻繁,技能不足、裝配效率低等問題,這時,“老韓”憑藉豐富的支援經驗,快速制定對策,開展關鍵崗位評估,調配老員工堅守關鍵崗,勞務工和短期工分配到相對操作簡單、容易上手的崗位,進而縮短培訓週期,這樣一來,短期工、勞務工波動問題迎刃而解,

最終部裝效率由當初5JPH提升到現在的50JPH。

提升質量, “老韓”開培訓課

供應商人員的變動頻繁,導致質量控制困難重重。面對主機廠反饋的零件問題,“老韓”再次用豐富的經驗征服了大家。

“我將質量標準、檢驗標準編製成短影片,利用班前會進行播放培訓,培訓後進行現場手把手指導交流,這樣員工比較易於接受和理解”

。一番操作,結合每班次抽檢,零件合格率提升了15%,有效的保障了主機廠的生產執行。

【衝刺166駐線供應商】攻瓶頸,克難題,多幹300套,老韓有“套路”

變廢為寶,“老韓”改善有妙招

在供應商後排座椅產能受限的情況下,“老韓”又一次展現了五菱人的獨特的改善文化。透過現場跟蹤,發現有一條廢舊的前排部裝線閒置。

【衝刺166駐線供應商】攻瓶頸,克難題,多幹300套,老韓有“套路”

他立即組織供應商夥伴現場討論,制定可行性的方案,將一條廢舊的生產線改造成一條臨時的後排組裝線,投入使用,使後排座椅產能輸出提升10JPH單班次成品輸出由235套提升至300套

;針對海綿質量合格率低的問題,最佳化海綿壓縮空氣管路走向,使成品海綿合格率提升了15%,有效的保障的產能的輸出。

快速響應,舉一反三,“老韓”熱線保持暢通

10月23日,供應商夥伴的海綿裝置出現故障,“老韓”現場快速判斷,以供應商的檢修能力存在影響主機廠的生產風險,為此第一時間呼叫塗裝朱曉春經理,尋求援助,接到援助資訊,塗裝立即組建維修專業團隊奔赴供應商現場,

經過2個小時的搶修,裝置恢復正常執行,同時對軌道進行改善,消除線路被拉斷的風險。

隨後維修團隊與“老韓”溝通,

為了降低故障率,對其他裝置全部進行檢修、緊固和潤滑等,並對供應商維修人員進行現場培訓,為供應商產品座椅輸出做好有力保障,裝置執行率達到90%以上,檢具合格率100%。

【衝刺166駐線供應商】攻瓶頸,克難題,多幹300套,老韓有“套路”

奮戰166目標的路上,一個都不能少,我們在主機廠奮戰,“老韓”在“地方”打陣地戰,用實際行動發揚950精神,全力以赴向目標衝鋒。

 END

投稿 | 青島分公司 塗裝車間

作者 | 劉東 韓業亭

編輯 | 盧暖暖

稽核 | 張全功 譚跳

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